在西北礦業亭南煤業,精益改善不只是理念,更是行動。面對生產現場的難題、效率的瓶頸、效益的空間,該公司聚焦重點環節,系統推動精益改善項目落地實施——從煤泥提質到料場優化,從流程再造到回收提效,每一處細微改善,都是向管理要效益、向創新要發展的生動實踐。
煤泥提質提效 資源再增值
凌晨,洗煤車間燈火通明,設備的轟鳴聲此起彼伏。為了讓“礦井水煤泥”從廢料變資源,該公司創新開展提質提效攻關,把目光瞄準了看似不起眼的煤泥處理環節。
過去,礦井水經濃縮后由普通快開隔膜壓濾機進行脫水處理,煤泥含水率高達31.7%,不僅影響電煤摻配質量,還拉低了副產品價值。為確保電煤質量,生產中不得不提高中塊、黑矸的摻配比例,導致煤炭資源利用率偏低、效益空間受限。
針對這一難題,他們打破常規思路,著眼“再處理、再提純”,在選煤廠原壓濾車間區域增設小型旋流器與高頻篩,實現煤泥分級、脫水與再利用的一體化作業,經其二次處理后引入選煤廠濃縮池,利用超高壓壓濾工藝進行深度脫水。新工藝的核心在于“高壓入料+高壓壓榨”,通過超高水壓突破煤泥含水臨界點,使產品不再成團,經破碎機處理后呈“干粉狀”,可直接摻入成品煤銷售。
為確保技術方案落地,他們對不同來源的煤泥水進行沉降實驗,對比藥劑種類與投加量,反復驗證最優配比,使煤泥沉降速度和壓濾效果顯著提升。通過更換新式復合濾板、優化管路與防腐處理,壓濾周期平均縮短13分鐘,設備運行效率全面提升。
如今,礦井水煤泥含水率降至21.9%左右,發熱量提升至4228克每大卡,實現年創效約638萬元,一項曾被視為“無效工序”的環節,變成了實打實的“效益引擎”。
精品料場設計 卸載更高效
巷道深處,無軌膠輪車的轟鳴聲在回蕩,一輛輛滿載物資的車輛正駛向施工地點。過去,卸料這一環節總讓人頭疼——場地狹窄、人工搬運、分揀耗時,既費力又低效。為了破解這一瓶頸,該公司將目光聚焦在“精品料場”建設上,著力優化卸載流程、提升作業效率。
在以往的作業中,由于井下空間有限,車輛到達卸料點后,物資需人工卸車,每次搬運耗時約1.5小時。支護材料、設備配件等物資形狀不一、重量不等,人工分揀耗時又費力,常常四個人忙上兩小時,才能完成一車卸載。更有非自卸類物資,只能依靠人力抬運,不僅勞動強度大,還存在安全風險。
針對這一系列痛點,該公司從根本上重新設計了料場布局與作業方式。他們在井下按標準規范設置專用料臺,配備各類物料架,實現分類存放、標識清晰。針對大件物資,創新安裝了氣動單軌吊系統——單軌吊起吊能力達6噸,軌道根據巷道結構和卸料點位置精準布設,可滿足絕大多數料場的卸載需求。吊裝設備體積小、操作簡便,不僅替代了人工抬運,還提升了整體作業安全性。
同時,根據不同物料規格,研發集裝轉運方案。物資由地面統一裝入標準化集裝箱,抵達井下后通過單軌吊實現“吊卸一體化”,再配合空箱回收、現場盤點等標準化流程,實現物料裝卸的“閉環管理”。
經過一系列優化,卸料作業效率實現了質的飛躍。每班所需人員由4人減至2人,單次卸載時間由2小時壓縮至10分鐘,勞動效率提升十余倍。無軌膠輪車司機的等待時間明顯縮短,運輸效率同步提高,真正實現了從“卸貨難”到“秒卸完”的轉變。
優化放煤工藝 提升回收率
在該公司2409工作面,采煤機正有序割煤,支架穩穩支撐頂板。隨著工作面推進至向軸底影響區域,頂煤厚度逐漸增加,資源豐富卻伴隨著放煤難度加大。頂煤放不干凈、瓦斯防治與治水困難等問題頻發,既影響回采效率,也造成煤炭資源浪費。
為提高頂煤回收率,該公司綜采二區在開湊頭會上專題研討“優化流程、提高回收率”方案,細化放煤標準化流程。放煤實行“一刀一放、分段多輪”,至少安排3至4人分四輪次放煤——由淺至深、分層釋放頂煤壓力,有序控制回采節奏,既提高了放煤效率,又確保安全可控。
同時,支架姿態控制成為關鍵環節。放煤過程中,支架初撐力保持在24MPa以上,保證頂板穩固支撐,減少大塊煤含量,提升放煤速度。現場管理人員結合支架阻力數據,提前預判周期來壓位置,動態調整采高,保障運輸機順暢過煤。
針對端頭懸頂與煤炭回收問題,他們采用“松動爆破+人工耙煤”雙管齊下。兩巷超前架外實施松動爆破,既增加了兩端頭頂煤回收量,又顯著縮小懸頂面積。同時,制作專用耙煤工具,將難以自行進入運輸機的煤塊人工耙入,最大限度實現資源利用。
改善后,工作面頂煤回收率由80%提升至90%,三季度平均月進尺80米,每月新增經濟效益2000余萬元。每一刀煤的釋放,都凝聚著“精益思維”的力量。
三項改善,一個理念。亭南煤業把“精益管理”融入生產全過程,從工藝創新到流程優化,從設備升級到安全提效,實現了生產組織效率、資源利用水平和經濟效益的全面提升。一次改善、一處突破,匯聚成推動高質量發展的澎湃動能。
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