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梁寶寺公司:“精”耕細作 “淘”出效益真金

作者: 楊揚  發布日期:2025年11月27日

魯西礦業梁寶寺公司以“精益管理”為核心利器,向“精度之困”“跑粗之痛”“協同之難”三大瓶頸強勢亮劍,不僅破解了制約發展的頑疾,更“淘”出沉甸甸的綜合效益,用實打實的轉變,奏響了技術與管理雙輪驅動的“效益進行曲”。

技術賦能破瓶頸

(檢查設備運行狀況)

攻堅戰首先從核心的粗煤泥分選環節打響。面對系統運行不穩、精煤“背灰”嚴重的狀況,攻關小組開展了一系列精準的“微創手術”。

“我們給分選系統‘穩口糧’,在給料端增加了自動化補水裝置,又給核心設備水力旋流器‘動手術’,將底流口直徑從120毫米精準縮小至110毫米,同時適當提升分選壓力。”選煤廠副廠長孫賢通詳細介紹道。這一細一調之間,效果立竿見影,溢流中粗顆粒含量從4.5%驟降至1%以下,分選精度實現質的飛躍。

與此同時,一場針對尾煤泥“跑粗”的攔截戰也在同步進行。通過將旋流器組由2組增至3組,系統處理能力大幅提升50%,有效攔下了企圖“蒙混過關”的粗顆粒。此外,將高頻篩篩縫縮減0.2毫米,使篩上物料中的細粒含量顯著提升,降低了尾煤泥產率,提升了產品效益。

管育并舉激活力

(調試三質體高頻振動篩)

技術破局的同時,管理的變革為生產系統注入了穩定劑。選煤廠建立起“參數監測-數據分析-科學決策”的精益管理閉環,將管理責任與技術指標深度綁定。他們推行關鍵設備全生命周期管理與定期點檢,設備故障率同比下降30%,工藝調整響應時間縮短50%,生產的連續性和穩定性得到根本保障。

“一旦檢測到原煤中原生煤泥含量波動超過10%,系統會立即啟動預警,我們就能提前調整參數,再也不會手忙腳亂了。”集控室操作員對前置化的煤質預警機制深有體會。這套基于數據驅動的快速響應機制,有效將問題化解于未發之時。

同時,為適應精益管理和智能化發展需求,選煤廠系統構建了《復合型人才培養機制》,以“精一、會二、懂三”為目標,著力打造“一專多能”的復合型人才隊伍。“現在懂設備也會集控,解決問題的思路完全打開了,協作起來特別順暢。”經過培養已能跨崗位操作的電工崔鵬分享了他的成長喜悅。每月不少于5課時的精準培訓,已成功培養出多名可跨崗位操作的技術骨干,他們既熟悉工藝原理,又掌握設備運維,還能熟練操作集控系統,成為打通生產各環節協作壁壘的“多面手”,為選煤廠的持續優化筑牢人才根基。

效益彰顯增底氣

(集控中心總調度)

一系列精益舉措的落地生根,最終匯聚成實實在在的效益清泉。數據顯示,通過精益管理,選煤廠精煤產率提高1.26%,煤泥產率降低2.92%,按年入洗原煤180萬噸計算,綜合創效十分可觀。

截至2025年10月底,這份成績單已然熠熠生輝——累計入洗原煤167萬噸,通過精煤提質、成本節約、煤泥資源再利用等多項增益,階段性綜合創效成效顯著。這筆沉甸甸的效益,不僅是對梁寶寺公司選煤廠所有努力的最佳褒獎,更轉化為企業高質量發展的強勁動能。

(未經授權禁止轉載)